膠球清洗裝置,凝汽器膠球清洗裝置系統(tǒng)收球率不好低改進(jìn)治理方法?
膠球清洗裝置,凝汽器膠球清洗裝置系統(tǒng)收球率不好低改進(jìn)治理方法?電廠450MW機(jī)組自投產(chǎn)以來,凝汽器銅管清洗裝置一直不能正常投運(yùn),主機(jī)和小
機(jī)的收球率呈逐漸下降趨勢(shì)。尤其在機(jī)組大小修以后初次投運(yùn)時(shí),膠球清洗裝置的收球率
幾乎接近于零,幾周后收球率恢復(fù)至修前50%到80%的水平,并且多次發(fā)生凝汽器銅管泄
漏事件。通過對(duì)#2機(jī)組凝汽器銅管清洗裝置在投運(yùn)過程中出現(xiàn)的問題,逐步摸索經(jīng)驗(yàn),采
取措施,目前#2機(jī)組凝汽器銅管清洗裝置基本能夠正常投運(yùn),收球率達(dá)到90%以上。但影
響凝汽器銅管清洗裝置正常投運(yùn)的根本問題還沒有得到徹底解決。
凝汽器膠球清洗裝置系統(tǒng)收球率低的原因分析
收球網(wǎng)關(guān)閉不嚴(yán)密
#2機(jī)組2013年大修后,10月份主機(jī)膠球清洗裝置初次投運(yùn)時(shí),連續(xù)兩次投放進(jìn)1000
個(gè)膠球,后只收回38個(gè)。通過對(duì)收球網(wǎng)進(jìn)行反沖洗,一小時(shí)后關(guān)閉嚴(yán)密,又投放進(jìn)188
個(gè)膠球,三天后又剩下25個(gè)。小機(jī)膠球清洗裝置在投運(yùn)過程中也出現(xiàn)同樣的問題。以上結(jié)果說明,收球網(wǎng)關(guān)閉不嚴(yán)密雖然影響收球率,但不是#2機(jī)組大小機(jī)收球率低的真正原因。
膠球清洗裝置系統(tǒng)結(jié)構(gòu)不合理
膠球清洗裝置系統(tǒng)管路過長(zhǎng)而且彎路過多也是影響膠球收球率的重要原因之一。尤其小機(jī)
兩路管道不對(duì)稱布置而且存在死彎的現(xiàn)象(#2管長(zhǎng)度約為#1管長(zhǎng)度的2.5倍),兩路管
道不對(duì)稱布置造成流量和壓力不均勻,嚴(yán)重時(shí)可能造成較長(zhǎng)的#2管管道堵塞。在膠球泵出.
口兩路管道分叉處,膠球因流量和壓力不均而出現(xiàn)渦旋的現(xiàn)象,甚至有時(shí)膠球堵塞#2管。
該現(xiàn)象在膠球泵出口兩路管道分叉處的玻璃觀察窗可得到驗(yàn)證。
膠球泵出力偏低
由于膠球泵出力偏低,當(dāng)小于循環(huán)水在收球網(wǎng)附近的壓力時(shí),部分膠球則被擋在收球
網(wǎng)附近而不能收回;
當(dāng)膠球附著到收球網(wǎng)一定程度,循環(huán)水在收球網(wǎng)附近的壓力降低到略小于膠球泵出力時(shí),
膠球才能回到膠球室。#2機(jī)組小機(jī)在收球網(wǎng)反沖洗以后,#1、#2管收球網(wǎng)前后差壓分別
為7mbar和0mbar,膠球清洗裝置系統(tǒng)投運(yùn)后,前后差壓分別增加到8mbar和22mbar,差壓增
加明顯的#2管正是相對(duì)于#1管管路長(zhǎng)度明顯偏長(zhǎng)、壓力偏低的那一根(約2.5倍長(zhǎng)左
右)。
再次投運(yùn)膠球清洗裝置系統(tǒng)后,當(dāng)天雖收球率較低,但二天啟動(dòng)膠球泵以后基本能完
全收回,而此時(shí)收球網(wǎng)前后差壓都較一天降低1mbar,說明附著到收球網(wǎng)的部分膠球在瞬間力的作用下又回到膠球室。當(dāng)夏季來臨,循環(huán)泵出力由180Kpa提高到235Kpa以后
(循環(huán)泵由單泵運(yùn)行改為雙泵運(yùn)行),收球率又較以前明顯降低,收球網(wǎng)前后差壓也較以
前增加3mbar左右。這一現(xiàn)象更有力地證明了膠球泵出力偏低是小機(jī)收球率低的直接原
因。另外循環(huán)水中混有的雜物也有可能堵塞銅管,從而影響膠球的通過。
采取的措施
每次凝汽器膠球清洗裝置系統(tǒng)投運(yùn)前確保收球網(wǎng)關(guān)閉嚴(yán)密。逐個(gè)挑選合格規(guī)范的膠球。凝汽器膠球清洗裝置系統(tǒng)投運(yùn)前,在膠球捕捉關(guān)閉的情況下,保持膠球泵運(yùn)行20分鐘,確保管
路無雜物堵塞。根據(jù)小機(jī)凝汽器膠球清洗裝置系統(tǒng)管路不對(duì)稱的現(xiàn)狀,調(diào)整#1、#2管分隔檔板的位置。